污水處理廠的常見問題及解決方案
、常見問題分析
現(xiàn)今大部分污水處理廠均采用二生化處理、傳統(tǒng)活性污泥法工藝,鼓風曝氣。對于這種污水廠主要存在如下幾個常見問題:
1、預處理構(gòu)筑物中對于格柵除污機的忽視
格柵除污是預處理過程中的道關(guān)鍵工藝,它的作用是攔截去除大的固體物質(zhì),同時對后續(xù)工藝中的污水泵起保護作用,減少沉池漂浮物,防止工藝管路堵塞。有很多污水處理廠往往為了節(jié)省用地僅考慮設(shè)計道中粗格柵,柵條間隙為20mm---30mm,取消了細格柵的設(shè)置。此種做法存在幾點不足:
(1)現(xiàn)狀的納污范內(nèi)基本仍是雨污合流系統(tǒng),雨季柵渣量較多,再加上水量大,水中布條及軟塑料制品等雜物被沖過柵條而進入后續(xù)構(gòu)筑物,對潛污泵有較大影響。
(2)沉池中漂浮物形成的浮渣量很大,去除這些浮渣,操作人員的勞動量很大,加上長時間的撇浮渣操作使大量污水又回到格柵井,必須二次提升,增加了污水泵的能耗。
(3)旦格柵出故障,必須停止進水。因此要求格柵除污泥性能可靠。很多舊廠的格柵除污機為高鏈式格柵除污機,由于扒齒臂材質(zhì)問題易變形影響扒齒入槽準確度,除渣效果差,影響生產(chǎn)。
2、曝氣系統(tǒng)耗能大
有很多建設(shè)較早的污水處理廠在設(shè)計中使用穿孔管曝氣裝置,此種曝氣形式使用時間長,銹蝕就很嚴重,堵塞也很厲害,曝氣效率低下,使鼓風機的電耗大幅度提高。曝氣池能耗占整個污水廠能耗的比例很大,是節(jié)能降耗的重點。
3、曝氣池冬季會有泡沫問題出現(xiàn)
內(nèi)已建好的污水處理廠曝氣池冬季時常出現(xiàn)大量泡沫,特別是冬季陰天氣壓低時更為突出。泡沫飄浮在池面上,溢滿過道,有時被風吹,到處飄飛,影響衛(wèi)生。有時甚至無法取樣化驗,嚴重時帶起活性污泥顆粒,影響正常運行:
4、常規(guī)帶式壓濾機的濾帶沖洗效果不佳
很多污水處碑廠采用的帶式壓濾機均為早期產(chǎn)品,在運行中表現(xiàn)出很多問題,如濾帶沖洗裝置達不到實際要求,濾帶沖洗效果差。濾帶清洗是帶式壓濾機關(guān)鍵的工序,效果不好,無法恢復濾帶過水能力,脫水過程無法連續(xù)進行。絮凝反應器的設(shè)計·需要改進,泥藥混合液入口在反應器上方,內(nèi)部采用階梯下落式混合,反應劇烈,而絮凝劑PAM與污泥的調(diào)質(zhì)反應迅速而且易碎,不可逆轉(zhuǎn),因此反應絮塊易被摔碎,在重力脫水段絮塊尺寸不夠,易跑料。因此對絮凝劑分了量要求太高,而分子量高的PAM價格較貴。另方向,因跑料造成泥餅產(chǎn)量低。濾帶接口如果為金屬螺旋銷環(huán)接口,在運轉(zhuǎn)時還會造成刮泥板磨損嚴貢,泥餅剝落不凈,增加濾帶清洗難度,而且使用壽命短。同時早期產(chǎn)品的真空輥孔徑小,剪切脫水濾水速度慢,效果不好,易跑料,輥內(nèi)濾液排除不凈容易沉積,使真空輥失去作用,影響泥餅產(chǎn)量。
5、采用產(chǎn)污水泵的弊端凸顯
污水處理廠設(shè)計時為了節(jié)省造價,對于小型水泵往往采用產(chǎn)的立式水泵,但產(chǎn)泵的使用存在原水泵廠家可能會停止生產(chǎn),在維修時找不到各件的風險。同時產(chǎn)水泵填料易磨損,漏水嚴重,污水四濺,泵房衛(wèi)生備件差,更換盤根勞動強度大,更換頻繁,維修量大,能耗高,效率低。
二、對應解決辦法
為解決上述問題,可考慮將舊型的高鏈式格柵機更換成回轉(zhuǎn)式格柵除污機,同時將柵距定為10mm,這樣可使去除柵渣量大增,給潛水泵的運轉(zhuǎn)創(chuàng)造了良好的條件,確保了生產(chǎn)要求,解決了該廠無細格姍問題和沉池漂浮物過多的問。而且該機的電器控制系統(tǒng)較好,可以自動連續(xù)清污、定時間隙清污及手動清污多種運行模式,在不同的季節(jié)可以改變運轉(zhuǎn)方式,起到節(jié)能的效果。
對于脫水機的問題需將老式機型進行更換,現(xiàn)階段有種****型脫水機,該機在濾帶清洗方面有很大的優(yōu)勢,清洗水箱內(nèi)噴頭為新產(chǎn)品,自然形成的壓力比老式噴頭壓力大,拆解方便。在設(shè)備安裝時,增加了臺管道增壓泵,沖洗壓力比原機型有較大提高,沖洗效果良好,泥餅產(chǎn)量明顯提高。壓榨段中空輥由個變兩個,且第個輥直徑加大,而且過水孔徑加大,輕易實現(xiàn)預壓榨過程,使污泥絮體中大量表面游離水快速擠過濾帶,而使壓榨段的污泥含水率降低,減少擠壓過程中的跑料,污泥泥餅產(chǎn)量明顯提高。絮凝反應器的結(jié)構(gòu)更加合理,泥藥混合液山反應器底部進入,內(nèi)設(shè)絮凝攪拌裝置,生成的絮體由反應器上口溢出進入貢力脫水段,整個反應過程的劇烈度下降,絮體不易打壞。實際運行表明,絮體生成情況良好,與老脫水機相比,對絮凝劑PAM分子量的要求稍有下降。該機的濾帶為無接口型,使用壽命長。
為解決產(chǎn)泵現(xiàn)今技術(shù)不夠成熟的問題,可采用進口潛污泵,能夠滿足實際要求,運行效果良好。在工程實踐中,對產(chǎn)水泵和進口水泵的節(jié)能情況進行過實際測量,單臺泵(按常規(guī)污水廠使用的功率考慮)每日節(jié)省電費約為300元400元,年省10萬元15萬元,節(jié)能降耗效果明顯,而且設(shè)備維護保養(yǎng)簡單,故障率低,還可節(jié)約大量維修費用。很多舊廠在水泵更新工作完成后,均反應運行效果很好.
對于曝氣系統(tǒng)能耗過大的問題,可以考慮將穿孔管改造為硅橡膠管式曝氣管。曾在個污水廠做過對比實驗,在實驗條件相同的情況下,同樣的鼓風機,同樣的進風管,只是曝氣器不同,池體邊是穿孔管,另邊是改造后的曝氣器,使用便攜式溶解氧監(jiān)測儀(便攜式溶解氧監(jiān)測儀生產(chǎn)廠家:上海博取儀器有限公司)測量,改造后的邊溶解氧平均高出原穿孔管邊的溶解氧倍,這證實氧利用率比改造前高出倍,效果良好。
經(jīng)過對泡沫問題進行深入分析研究,冬季產(chǎn)生泡沫問題的原因人概有四個方面,并針對性的提出了解決辦法。第方面是氣溫的原因。由于氣溫低,曝氣池中產(chǎn)生的氣泡不易破碎,輕易堆積,這時應對下藝進行調(diào)整,適當降低溶解氧,破壞泡沫堆積的條件。第二方面是進水中表面活性劑物質(zhì)含量過高,通過鼓風吹脫,容易產(chǎn)生大量泡沫,再加上氣溫條件,易出現(xiàn)泡沫堆積。因此應查明污染源,采取措施使進水中無發(fā)泡物質(zhì),泡沫就會自然消失。第二方面是由于微孔曝氣產(chǎn)生的氣泡小,不易破碎,易堆積,此時需對溶解氧進行適當調(diào)控,使泡沫得到控制。第四方面是當曝氣池MLSS過低時,比較輕易產(chǎn)生泡沫。因此,在冬季嚴格控制MLSS在1.58g/L以上,控制泡沫堆積效果明顯。
三、結(jié)語
以上是對內(nèi)常規(guī)污水處理廠在運行治理和深挖節(jié)能潛力中碰到的幾個問題,并對解決措施進行了簡單剖析。希望對于些老舊的污水廠在技改和運行治理中能有定的參考價值。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息